由薄片型發(fā)展到大塊型,金屬消耗量有較大幅度的下降,再出大塊發(fā)展到把爐排片框體與活動芯分開,使得通風(fēng)截面積存在于框體與活動芯的接觸部位處,活動芯受到煤層及其自重的作用,故通風(fēng)截面比易于控制和保證。同時,通風(fēng)孔由原垂直孔改為傾斜孔,故爐排片上的漏煤率顯著下降。活動芯的拆裝和檢修十分方便。
由薄片型發(fā)展到大塊型,金屬消耗量有較大幅度的下降,再出大塊發(fā)展到把爐排片框體與活動芯分開,使得通風(fēng)截面積存在于框體與活動芯的接觸部位處,活動芯受到煤層及其自重的作用,故通風(fēng)截面比易于控制和保證。同時,通風(fēng)孔由原垂直孔改為傾斜孔,故爐排片上的漏煤率顯著下降。活動芯的拆裝和檢修十分方便。
方快安陽市滑州鍋爐廠廠家經(jīng)過數(shù)千次熱工試驗,推出煙氣再循環(huán)(FGR)技術(shù)。將鍋爐尾部約10%~30%的煙氣(溫度約170℃),經(jīng)不銹鋼煙氣管道吸入到燃燒機進(jìn)風(fēng)口,混入助燃空氣后進(jìn)入爐膛。從而降低燃燒區(qū)域的溫度,同時降低燃燒區(qū)域氧的濃度,最終降低熱力型NOx的生成量,達(dá)到鍋爐尾部煙氣中的氮氧化物排放低于30mg/m3。積極響應(yīng)國家發(fā)布的大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)號召,提升大氣環(huán)境質(zhì)量。2.全預(yù)混表面燃燒技術(shù)
給水焓:與給水溫度有關(guān),如20℃時給水焓是84.5KJ/Kg,104℃時給水焓是436.4KJ/Kg。
為有效掌握杭州工業(yè)安陽市滑州鍋爐廠運行整體能效狀況,為鍋爐節(jié)能提供理論和技術(shù)依據(jù),對183臺工業(yè)鍋爐進(jìn)行了能效測試.測試采用運行工況熱效率簡單測試,熱效率采用反平衡計算方法.測試完畢,從排煙溫度、過量空氣系數(shù)、爐渣含碳量、爐體外表面溫度、負(fù)荷率及熱效率等指標(biāo)對測試結(jié)果進(jìn)行分析,并提出造成的原因和改進(jìn)措施.結(jié)論如下:排煙溫度和過量空氣系數(shù)普遍偏高;爐渣含碳量和爐體外表面溫度控制較好;鍋爐負(fù)荷率整體偏低,燃煤/生物質(zhì)鍋爐平均負(fù)荷率只有58%;熱效率總體偏低,燃油(氣)鍋爐較好,平均為88%,而燃煤/生物質(zhì)鍋爐平均僅為69%;2t/h以下鍋爐是淘汰重點,2~20t/h鍋爐節(jié)能空間較大。
在焊接前提前進(jìn)行試板,進(jìn)行試板力學(xué)性能試驗,確定試板質(zhì)量合格可以使用后,再進(jìn)行焊接作業(yè)。4、采用自動焊焊接技術(shù)
由薄片型發(fā)展到大塊型,金屬消耗量有較大幅度的下降,再出大塊發(fā)展到把爐排片框體與活動芯分開,使得通風(fēng)截面積存在于框體與活動芯的接觸部位處,活動芯受到煤層及其自重的作用,故通風(fēng)截面比易于控制和保證。方快鍋爐廠家經(jīng)過數(shù)千次熱工試驗,推出煙氣再循環(huán)(FGR)技術(shù)。給水焓:與給水溫度有關(guān),如20℃時給水焓是84.5KJ/Kg,104℃時給水焓是436.4KJ/Kg。為有效掌握杭州工業(yè)鍋爐運行整體能效狀況,為鍋爐節(jié)能提供理論和技術(shù)依據(jù),對183臺工業(yè)鍋爐進(jìn)行了能效測試.測試采用運行工況熱效率簡單測試,熱效率采用反平衡計算方法.測試完畢,從排煙溫度、過量空氣系數(shù)、爐渣含碳量、爐體外表面溫度、負(fù)荷率及熱效率等指標(biāo)對測試結(jié)果進(jìn)行分析,并提出造成的原因和改進(jìn)措施.結(jié)論如下:排煙溫度和過量空氣系數(shù)普遍偏高;爐渣含碳量和爐體外表面溫度控制較好;鍋爐負(fù)荷率整體偏低,燃煤/生物質(zhì)鍋爐平均負(fù)荷率只有58%;熱效率總體偏低,燃油(氣)鍋爐較好,平均為88%,而燃煤/生物質(zhì)鍋爐平均僅為69%;2t/h以下鍋爐是淘汰重點,2~20t/h鍋爐節(jié)能空間較大。
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